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    收藏  |   舉報 2017-11-18 09:56   關注:155   回答:0

    紅星總結三點關于球磨機節能降耗的建議LYJ60

    已關閉 懸賞分:0
     一直以來,球磨機磨礦工藝能耗都較高,一般情況達到占選礦或磨煤工藝能耗的60%以上。由于球磨機應用領域十分廣泛,其電耗和磨損等問題成為各行業亟待解決的重要問題。紅星球磨機生產廠家根據球磨機運行情況,總結了三點關于球磨機節能降耗的建議,希望對大家有所幫助。

    一、改進磨內各倉研磨體級配

    改進前,二倉采用球、段混裝。改進后,二倉研磨體全部采用小鋼球,提高了研磨能力,磨內總裝載量為240t。

    二、提高選粉機的選粉效率

    改造前,實測出磨45μm篩余在50%左右,與入磨篩余相比變化不大。出磨物料中成品率低,選粉機循環負荷達250%甚至300%以上,選粉效率低,達不到50%,回料中還有部分成品未被分離出來,再次回到磨內研磨,導致”過粉磨”現象的同時,嚴重堵塞篦縫并粘附鋼球。當隔倉板與出磨篦板堵塞后,磨內通風不暢,磨內積聚的熱量排出困難,研磨體及襯板工作表面粘附則更嚴重,隨著時間推移,磨內環境進一步惡化,出磨細度變粗,選粉效率明顯降低,同時造成粉磨效率大大降低。

    采取的措施:

    (1)分別接長一次風及二次風管道1.50m,主要是達到穩定選粉機內部空氣流場穩流的目的,使物料更好地分散、分級,提高選粉效率。

    (2)在成品細度不變的前提下,降低出磨篩余將導致循環負荷降低,選粉效率提高,即出磨越細,選粉效率越高,循環負荷越低,雙閉路聯合粉磨系統中的循環負荷一般要求上限以≤150%為宜。通過磨內結構改造與合理的研磨體級配,進一步提高了磨內磨細能力,提高出磨物料中的成品含量(出磨物料越細,選粉效率越高,循環負荷降低),出磨45μm篩余降至36%~38%,成品含量大大增加,選粉效率提高至50%以上,實際達到55%~60%,循環負荷保持130%~150%左右(通過磨內磨細降低循環負荷,提高選粉效率。如果磨內磨細能力差,則循環負荷高,選粉效率低)。

    (3)充分利用停機時間對一次、二次風管內部積料進行清理,確保管道較小的進風阻力,穩定分級空氣流場。

    三、其他技術措施

    一般來講,假設被磨物料中的游離鐵質為0.3%~0.5%,鐵質每增加0.1%,球面額定磨損率將增加約10%。由此可見,鐵質的存在對球面的磨損影響很大。為了大限度除去熟料及混合材中的游離鐵質,減輕球磨機球面磨損,改造時,在配料皮帶部位增設了一道高強電磁除鐵。現場維護人員充分利用停磨時間清理稱重倉(同時清理粘壁),減少球磨機研磨系統的鐵質循環,同時,在磨尾也增設一道高強磁管道式除鐵裝置,有效去除磨內研磨體破損碎渣及鐵屑,降低選粉機撒料盤及籠型轉子葉片及導風靜葉片磨損,延長使用壽命。

    雖然球磨機節能降耗問題一直是各廠家重點研究的課題,但是目前為止還未有一個廠家完全解決球磨機該問題,我們只能一步步降低其能耗及磨損,最終達到合理的標準。對此,紅星為打造較好球磨機不懈努力,歡迎繼續關注我廠。

    本文主要來源于:http://www.hxzg.com/article/n547.html

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